电炉流程在低氮钢生产方面的技术研究 在生产低氮钢方面电炉流程明显不如转炉流程,转炉流程出钢钢液氮含量最低可到10×10-4%,最终钢中的氮含量达20×10-4%~40×10-4%。电炉流程由于废钢中的氮含量高且电弧区钢液容易吸氮的原因,导致产品中的氮含量较高,一般为80×10-4%~120×10-4%。随着现代电弧炉炼钢技术的发展、配碳量及用氧量的大幅度提高,部分企业已能通过电炉流程生产出低于50×10-4%,甚至低于40×10-4%的钢液,但要稳定达到这种效果还要进行系统研究。 合理控制和优化供氧制度是基础 首先,在电弧炉冶炼过程中,脱碳的同时能有效地脱氮。在吹氧脱碳过程中,脱氮是由于碳氧反应生成物CO气泡相当于一个小真空室,钢液中的[N]可以被其带出。在脱碳过程中,钢液脱氮速度与脱碳速度成正比;随钢液温度的升高,脱氮速度升高。氧、硫是表面活性元素,对钢液脱氮有阻碍作用。 其次,在电弧炉冶炼过程中,钢液脱氮和增氮过程同时存在。脱氮主要是依靠C-O反应生成CO气泡携带法进行。钢液中碳含量高时,钢液中碳氧反应强,熔池产生大量CO气泡将钢液中的氮脱除。钢液中碳含量越高,出钢量越低,要想降低出钢的氮含量,必须增大电炉冶炼过程的脱氮量,这就要求炉料要高配碳,有更多的C-O反应产生。由于炉料配碳量的大幅度提高,吨钢用氧量增大,几乎接近转炉用氧量的水平。 当铁水加入量基本相同时,出钢时的氮含量相差较大,这是因电炉冶炼期间供氧强度不同所致。在较高的吹氧强度下,熔化前期脱碳迅速,能够使熔池中的氮含量很快降低,但此时尚有部分废钢未完全熔化,这部分废钢熔化带入的氮由于熔池已没有足够的碳氧化而难以脱除,出钢氮含量较高;相反,在较低的吹氧强度下,熔池中的氮含量起初下降较慢,但在冶炼后期由于废钢熔化引起钢液中的氮回升也较慢,出钢氮含量较低。 电弧炉加入第一批废钢后,熔池金属靠电弧的高温来加热。电极加热时能在冲击点处造成一个凹坑,出现裸露的钢液面,而这部分裸露的钢液较其他部位的钢液温度高,就会吸氮。另外,电弧强大的射流会将四周大量的气体吸入弧柱中,为[N]在钢液中的溶解提供了条件。只要有金属熔池形成,钢液就有机会从大气中吸氮。因此,为了减少从大气中吸氮,造泡沫渣避免钢液裸露是有效的措施,特别是熔清后,泡沫渣渣层厚度应高于冲击凹坑深度。 综合考虑以上因素,确定合理的铁水加入量、优化供氧制度及尽早形成泡沫渣,可降低出钢钢液的氮含量。 |